回轉窯設備中有時候處理不當會出現(xiàn)窯尾吐灰的現(xiàn)象,本篇,泰達集團回轉窯科研小組從一下三個方面協(xié)助回轉窯設備吐灰事故的發(fā)生。首先,可能是由于回轉窯設備大修時對土建施工計劃不完善,沒有明確土建質量監(jiān)管內容和責任人,造成C3和C2頂部、窯尾密封以及分解爐膨脹倉等處出現(xiàn)漏風現(xiàn)象,回轉窯設備系統(tǒng)壓力上升(C3達-8000Pa,大修前為-7400Pa)。因在大修時對計量和熱工儀表進行了校驗,中控員對這些儀表大修前后誤差的變化沒有引起足夠的重視,未建立新的平衡,回轉窯設備造成用煤不合理,窯內飛砂大,回轉窯系統(tǒng)溫度上不去,限制了喂料量。
回轉窯設備由于部分空氣炮和篦冷機的部分篦床不工作,加劇篦冷機結料柱的可能,造成回轉窯窯況不正常,也嚴重威脅到篦冷機系統(tǒng)設備的安全運行。
回轉窯設備由于錨固件選擇錯誤(比設計高出100mm),造成回轉窯窯尾煙室斜坡的澆注料平面比設計高出100mm。在增加喂料量時,C3下料管容易被堵死,加上下料室板澆注尺寸錯誤,造成窯內通風受阻,導致結后窯圈嚴重,窯尾頻繁吐料。這是影響該起事故發(fā)生的關鍵原因。以下,我們泰達集團回轉窯小組再詳細介紹一下回轉窯設備的改進措施
回轉窯及時對預熱器、翻板閥、管道和檢查門等部位進行堵漏處理,減少漏風對窯運行的影響,確保溫度和壓力恢復到正常操作狀態(tài)。
回轉窯設備拆除窯尾煙室斜坡和下料室板的澆注料和錨固件,按照設計要求,重新焊接錨固件和澆注澆注料?;剞D窯開窯后,生產線很快恢復正常,隨后的3個月中,窯的運轉率和臺時產量恢復到正常水平(3個月平均運轉率超過98%,平均臺產達到72.98t/h)。
3)為防止類似問題的出現(xiàn),制定了回轉窯檢修質量監(jiān)管和驗收管理制度,定期標定、校驗各種儀器和儀表,確保計量準確。在制定檢修計劃時要明確質量監(jiān)管和驗收責任人,對于需要更換澆注料和耐火磚的部位,要嚴格按照圖紙和技術要求施工。對于檢修質量的驗收要有記錄,要求檢修方和驗收方簽字確認,對于不符合質量要求的,應及時返工,直到合格后方可投入使用。檢修工作結束后,要將檢修實施計劃和驗收資料整理存檔。
鄭州泰達礦冶設備有限公司一直致力于大中型小型回轉窯設備:水泥回轉窯,氧化鈣回轉窯,石灰回轉窯,陶粒砂回轉窯,金屬鎂回轉窯等系列回轉窯設備的研發(fā)和生產。
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